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光機主要技術(shù)參數(shù)
0640A主要技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格型號 | 單位 | 參數(shù)值 |
床身上至大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
X軸刀板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 200 |
至大棒料直徑 | mm | 30 |
至大加工直徑 | mm | 150 |
主軸孔徑 | mm | 55 |
主軸拉管通孔直徑 | mm | 48 |
主軸孔錐度 | 34° | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | Max:3000 |
刀板形式 | - | 排刀 |
至大刀具尺寸 | mm | 16/20 |
至大移動量 | mm | X:350 Z:400 |
快進速度 | mm | X:24Z:24 |
伺服主軸電機 | KW | 4.0 |
進給電機 | mm | X:4.0 Z:6.0 |
外型尺寸 | mm | 2000X1700X1750 |
重量 | KG | 1800 |
光機主要機械結(jié)構(gòu)及配置
1. 該機床為樹脂砂整體鑄造,2次時效處理,變形小,具有很高的穩(wěn)定性,剛性和抗扭性。
2. 主軸采用套筒式主軸單元設(shè)計,整支主軸配件公差經(jīng)嚴格篩選后組裝,并在恒溫環(huán)境下試車檢測,精度高,性能好,品質(zhì)穩(wěn)定。
3. 滑動面貼聚四氟乙烯,消除爬行,提高了機床導(dǎo)軌的耐磨性和導(dǎo)軌的精度長久保持性,提高機床的使用壽命。
4. X、Z軸滾珠絲杠均采用中國臺灣高精度絲桿,預(yù)拉伸安裝,提高了絲杠的剛度,至大限度地減少由于高速運轉(zhuǎn)熱變形引起的誤差。
5. 滾珠絲杠軸承為日本NSK推力向心軸承組合配置,極大的提高了絲桿的軸向剛性和軸向抗沖擊力。
6. 滾珠絲杠與交流伺服電機軸采用聯(lián)軸器進行無間隙直聯(lián)傳動,保證機械運動的準確定位。
7. 配置自動潤滑系統(tǒng),對導(dǎo)軌和滾珠絲杠進行定時定量潤滑。
8. 配置RS232通訊接口,3米長電纜,實現(xiàn)機床的數(shù)據(jù)與計算機通信及DNC方式加工,使得復(fù)雜加工成為可能。
9. 此機適合于精度、光潔度、尺寸一致性要求高的小型零件加工。
10. 伺服出料裝置讓換裝夾頭和調(diào)節(jié)靠山更加方便快捷。換裝夾頭時間氣動出料裝置要1小時完成,現(xiàn)在伺服出料裝置可以在1-5分鐘內(nèi)完成,很大程度上節(jié)約了師傅的工作量。
11. 本機經(jīng)過改進,現(xiàn)在1人可以管理6-8臺。
機床主要標準配套件
序號 | 主要配套件 | 主要供應(yīng)商 |
1 | WA-N716XTN數(shù)控系統(tǒng) | 南京華興 |
2 | 全交流伺服電機及驅(qū)動系統(tǒng) | 南京華興 |
3 | 光機 | 自制 |
4 | 配置4.0KW伺服主軸電機 | 南京華興 |
5 | 主要電器元件 | 國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu) |
6 | 潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
7 | 液壓筒夾及油缸 | 國產(chǎn) |
8 | 機械手進料機構(gòu) | 自制 |
9 | 機械手控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
10 | 全封閉鈑金 | 自制 |
11 | 伺服出料機構(gòu)(新裝置) | 自制(國內(nèi)) |
光機主要技術(shù)參數(shù)
0640A主要技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格型號 | 單位 | 參數(shù)值 |
床身上至大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
X軸刀板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 200 |
至大棒料直徑 | mm | 30 |
至大加工直徑 | mm | 150 |
主軸孔徑 | mm | 55 |
主軸拉管通孔直徑 | mm | 48 |
主軸孔錐度 | 34° | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | Max:3000 |
刀板形式 | - | 排刀 |
至大刀具尺寸 | mm | 16/20 |
至大移動量 | mm | X:350 Z:400 |
快進速度 | mm | X:24Z:24 |
伺服主軸電機 | KW | 4.0 |
進給電機 | mm | X:4.0 Z:6.0 |
外型尺寸 | mm | 2000X1700X1750 |
重量 | KG | 1800 |
光機主要機械結(jié)構(gòu)及配置
1. 該機床為樹脂砂整體鑄造,2次時效處理,變形小,具有很高的穩(wěn)定性,剛性和抗扭性。
2. 主軸采用套筒式主軸單元設(shè)計,整支主軸配件公差經(jīng)嚴格篩選后組裝,并在恒溫環(huán)境下試車檢測,精度高,性能好,品質(zhì)穩(wěn)定。
3. 滑動面貼聚四氟乙烯,消除爬行,提高了機床導(dǎo)軌的耐磨性和導(dǎo)軌的精度長久保持性,提高機床的使用壽命。
4. X、Z軸滾珠絲杠均采用中國臺灣高精度絲桿,預(yù)拉伸安裝,提高了絲杠的剛度,至大限度地減少由于高速運轉(zhuǎn)熱變形引起的誤差。
5. 滾珠絲杠軸承為日本NSK推力向心軸承組合配置,極大的提高了絲桿的軸向剛性和軸向抗沖擊力。
6. 滾珠絲杠與交流伺服電機軸采用聯(lián)軸器進行無間隙直聯(lián)傳動,保證機械運動的準確定位。
7. 配置自動潤滑系統(tǒng),對導(dǎo)軌和滾珠絲杠進行定時定量潤滑。
8. 配置RS232通訊接口,3米長電纜,實現(xiàn)機床的數(shù)據(jù)與計算機通信及DNC方式加工,使得復(fù)雜加工成為可能。
9. 此機適合于精度、光潔度、尺寸一致性要求高的小型零件加工。
10. 伺服出料裝置讓換裝夾頭和調(diào)節(jié)靠山更加方便快捷。換裝夾頭時間氣動出料裝置要1小時完成,現(xiàn)在伺服出料裝置可以在1-5分鐘內(nèi)完成,很大程度上節(jié)約了師傅的工作量。
11. 本機經(jīng)過改進,現(xiàn)在1人可以管理6-8臺。
機床主要標準配套件
序號 | 主要配套件 | 主要供應(yīng)商 |
1 | WA-N716XTN數(shù)控系統(tǒng) | 南京華興 |
2 | 全交流伺服電機及驅(qū)動系統(tǒng) | 南京華興 |
3 | 光機 | 自制 |
4 | 配置4.0KW伺服主軸電機 | 南京華興 |
5 | 主要電器元件 | 國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu) |
6 | 潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
7 | 液壓筒夾及油缸 | 國產(chǎn) |
8 | 機械手進料機構(gòu) | 自制 |
9 | 機械手控制系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
10 | 全封閉鈑金 | 自制 |
11 | 伺服出料機構(gòu)(新裝置) | 自制(國內(nèi)) |